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724次大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案
通常智能氣動(dòng)控制閥的閥門位置開度,由智能定位器接收DCS的控制信號(hào)(模擬4~20Ma、HART、現(xiàn)場總線等)后,通過相應(yīng)控制策略,精確控制。得益于低功耗技術(shù),智能定位器均為無源儀表,可以由信號(hào)能量驅(qū)動(dòng),但其三斷保護(hù)功能有限,故為保證系統(tǒng)可靠性,智能定位器往往需要配備三斷保護(hù)裝置,通過相應(yīng)的三斷保護(hù)裝備,控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣控回路的切換,實(shí)現(xiàn)閥門位置的保持、全開或全關(guān),保證系統(tǒng)的安全。國內(nèi)某石化廠是煉化一體化大型綜合企業(yè)?,F(xiàn)有600萬噸/年煉油廠、22萬噸/年乙烯廠、裝機(jī)15萬千瓦和供汽1400噸/小時(shí)的熱電廠等12個(gè)基層單位,資產(chǎn)總額101億元。其中1000萬噸/年煉油及120 萬噸/年乙烯技術(shù)改造工程(煉油部分)常減壓蒸餾裝置于2005年進(jìn)行改造,裝置主要由常減壓蒸餾部分和輕烴回收部分及干氣、液化氣脫硫部分組成,其中常減壓蒸餾部分主要包括換熱部分、電脫鹽部分、初餾部分、常壓部分和減壓部分等。主要產(chǎn)品(中間產(chǎn)品)為:干氣、液化石油氣、石腦油、柴油、減壓蠟油和減壓渣油。部分控制閥在使用過程中存在腐蝕沖刷損壞、頻繁更換備件、參數(shù)控制不穩(wěn)定等問題,故對(duì)常出現(xiàn)問題的控制閥進(jìn)行了替換改造,現(xiàn)介紹如下三個(gè)改造案例。
智能氣動(dòng)控制閥具有結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高的特點(diǎn),是過程控制系統(tǒng)中的重要控制元件。應(yīng)用在關(guān)鍵位置的智能氣動(dòng)控制閥,如電廠鍋爐汽水調(diào)節(jié)閥,往往需要具備三斷保護(hù)功能(斷氣、斷電、斷信號(hào))。
案例一大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案高溫蒸汽閥改造替換
1000×104 t/a常減壓蒸餾裝置減壓爐的爐管注汽蒸汽調(diào)節(jié)閥,蒸汽壓力為4Mpa,溫度為400℃,但是蒸汽流量非常小。原來選用的是美國FISHER的小流量控制閥,但不到一個(gè)運(yùn)行周期就出現(xiàn)閥芯沖蝕嚴(yán)重,無法實(shí)現(xiàn)自控的問題。經(jīng)過技術(shù)交流和咨詢,選擇了上海源冠自控的滑板式控制閥,總共選擇了8臺(tái)滑板式控制閥用以替換原先的直通閥,更換滑板閥后工藝運(yùn)行正常,控制平穩(wěn)。
調(diào)節(jié)閥的技術(shù)要求:
流體介質(zhì):蒸汽;管道口徑: DN40;
閥前壓力:4MPa(G),閥后壓力:1.2MPa(G);
最大流量:200Kg/h,正常流量:100Kg/h,最小流量:50kg/h;
操作溫度:400℃
原閥存在問題:氣蝕現(xiàn)象,閥體出現(xiàn)穿孔,閥芯沖蝕嚴(yán)重,無法自控;
依據(jù)這一特定的工況條件,經(jīng)計(jì)算,選擇了V8021高溫型氣動(dòng)薄膜式滑板閥,公稱口徑DN25,額定Cv值選擇了1.3,自安裝使用后已完了原來閥門存在的問題。
案例二大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案除氧水調(diào)節(jié)閥改造替換
10202-LV-7042除氧水調(diào)節(jié)閥的技術(shù)要求:
流體介質(zhì):除氧水;管道口徑:DN80;
閥前壓力:2.3MPa(G),閥后壓力:1.58MPa(G);
最大流量:27772Kg/h,正常流量:11848Kg/h,最小流量:5000kg/h;
操作溫度:185℃。
原閥存在問題:閥座泄漏量大、閥芯沖蝕嚴(yán)重,無法自控。
依據(jù)工況條件,經(jīng)計(jì)算,選擇了V8020氣動(dòng)薄膜式滑板閥,公稱口徑DN50,額定Cv值選擇了22,自安裝使用后已完了原來閥門存在的問題。
案例三大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案酸性污水調(diào)節(jié)閥改造替換
10201LV1306酸性污水調(diào)節(jié)閥的技術(shù)要求:
流體介質(zhì):酸性污水;管道口徑:DN100;
閥前壓力:1.06MPa(G),閥后壓力:0.6MPa(G);
最大流量:27000Kg/h,正常流量:5400Kg/h,最小流量:4500kg/h;
操作溫度:90℃。
原閥存在問題:閥座泄漏量大、填料處泄露嚴(yán)重,閥芯腐蝕沖蝕嚴(yán)重。依據(jù)工況條件,經(jīng)計(jì)算,選擇了V8020氣動(dòng)薄膜式滑板閥,公稱口徑DN50,額定Cv值選擇了22,自安裝使用后已完原來閥門存在的問題。
大型石化智能調(diào)節(jié)閥改進(jìn)方案
通常一個(gè)調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要由一次儀表、DCS系統(tǒng)、執(zhí)行器三部分組成,其中一次儀表、DCS系統(tǒng)目前日趨成熟,在實(shí)際生產(chǎn)中維護(hù)量變得越來越小,而執(zhí)行器越來越被人們所重視,已成為實(shí)際生產(chǎn)中維護(hù)的重點(diǎn)。
在石油、化工行業(yè),執(zhí)行器多以氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥(風(fēng)門)為主,是石油、化工裝置中重要的儀表設(shè)備,因此調(diào)節(jié)閥工作的好壞,直接關(guān)系到DCS控制系統(tǒng)的投運(yùn)和工藝裝置 的"安、穩(wěn)、長、優(yōu)"運(yùn)行。調(diào)節(jié)閥是調(diào)節(jié)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),一旦調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障,整套調(diào)節(jié)系統(tǒng)就失靈。石油、化工裝置一般運(yùn)行1-2年后要進(jìn)行年度大修,調(diào)節(jié)閥是石油、化工裝置中重要的儀表設(shè)備,因此是檢修的重點(diǎn),檢修后要保證裝置"安穩(wěn)長優(yōu)"運(yùn)行的目的。
工藝閥門是石油化工裝置重要的壓力管道元件,使用數(shù)量較多,其質(zhì)量直接影響到石化裝置運(yùn)行安全和項(xiàng)目投資,隨著石油化工裝置的大型化的發(fā)展趨勢,對(duì)石油化工用閥門提出了一些新的要求.為了滿足用戶的高標(biāo)準(zhǔn)需求,閥門企業(yè)除了提供質(zhì)量更優(yōu)的閥門產(chǎn)品外,也需要提供更加完善的服務(wù),同時(shí)提高企業(yè)自身的競爭力和產(chǎn)品的附加值.
除此外對(duì)二催化氣壓機(jī)組反飛動(dòng)閥和出口放火炬閥的改造替換中也使用了滑板式控制閥,目前最早投入改造的產(chǎn)品已使用超過10年時(shí)間,運(yùn)行效果良好,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)以國代進(jìn),替換改造存在問題的進(jìn)口控制閥積累了大量經(jīng)驗(yàn)。
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