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            西門子CPU模塊6ES7321-1BH50-0AA0技術詳解

            時間:2024/3/4閱讀:567
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            西門子CPU模塊6ES7321-1BH50-0AA0技術詳解


            模擬量濾波死區(qū)值如何設置?
            死區(qū)值,定義了計算模擬量平均值的取值范圍
            如果采樣值都在這個范圍內,就計算采樣數(shù)所設定的平均值;如果當前新采樣的值超過了死區(qū)的上限或下限,則該值立刻被采用為當前的新值,并作為以后平均值計算的起始值
            這就允許濾波器對模擬量值的大的變化有一個快速響應。死區(qū)值設為0,表示禁止死區(qū)功能,即所有的值都進行平均值計算,不管該值有多大的變化。對于快速響應要求,不要把死區(qū)值設為0,而把它設為可預期的大的擾動值(320為滿量程32000的1%)
            33、模擬量濾波的設置應該注意哪些?
            1)為變化比較的模擬量輸入選用濾波器可以波動
            2)為變化較快的模擬量輸入選用較小的采樣數(shù)和死區(qū)值會加快響應速度
            3)對高速變化的模擬量值不要使用濾波器
            4)如果用模擬量傳遞數(shù)字量,或者使用熱電阻(EM231RTD)、熱電偶(EM231TC)、AS-Interface(CP243-2)模塊時,不能使用濾波器
            34、如何讓Micro/WIN中的監(jiān)控響應更快?
            可以設置背景通訊時間,背景通訊時間規(guī)定用于“運行編程"和程序、數(shù)據(jù)監(jiān)控的Micro/WIN和CPU的通訊時間占整個程序掃描周期的百分比。這個時間可以監(jiān)控的通訊機會,在Micro/WIN中的響應會感覺快一些,但是同時會程序掃描時間


            變頻器輸入端電源濾波器是采用高導磁率的鐵氧體磁心及鐵粉芯,配接一定的電容,構成LC濾波器,將變頻器產生的高次諧波(在某一頻帶內的)濾掉,而使臨近或同一電網工作的電器設備不受干擾,能夠正常工作。其原理圖如圖1所示。

              

                                                                        圖1 輸入濾波器電路原理圖

              變頻器輸出端電源濾波器采用電感(L)濾波,抑制變頻器輸出的傳導干擾和減少輸出線上低頻輻射干擾,使直接驅動的電機電磁噪聲減小,使電機的銅損、鐵損大幅減少

            配備820數(shù)控系統(tǒng)的某加工中心,產生7035號報警,查閱報警信息為工作臺分度盤不回落。在SINUMERIK 810/820S

            數(shù)控系統(tǒng)中,7字頭報警為PLC操作信息或機床廠設定的報警,指示CNC系統(tǒng)外的機床側狀態(tài)不正常。處理方法是,

            針對故障的信息,調出PLC輸入/輸出狀態(tài)與拷貝清單對照。
             工作臺分度盤的回落是由工作臺下面的接近開關SQ25、SQ28來檢測的,其中SQ28檢測工作臺分度盤旋轉

            到位,對應PLC輸入接口110.6,SQ25檢測工作臺分度盤回落到位,對應PLC輸入接口110.0。工作臺分度盤

            的回落是由輸出接口Q4.7通過繼電器KA32驅動電磁閥YV06動作來完成。
             從PLC STATUS中觀察,110.6為“1",表明工作臺分度盤旋轉到位,I10.0為“0",表明工作臺分度盤未回落,

            再觀察Q4.7為“0",KA32繼電器不得電,YV06電磁閥不動作,因而工作臺分度盤不回落產生報警。處理

            方法:手動YV06電磁閥,觀察工作臺分度盤是否回落,以區(qū)別故障在輸出回路還是在PLC內部。
            診斷壓力開關故障實例
             配備FANUC 0T系統(tǒng)的某數(shù)控車床。
             故障現(xiàn)象:當腳踏尾座開關使套筒頂緊工件時,系統(tǒng)產生報緊。
             在系統(tǒng)診斷狀態(tài)下,調出PLC輸入信號,發(fā)現(xiàn)腳踏向前開關輸入X04.2為“1",尾座套筒轉換開關輸入X17.3為“l(fā)",潤

            滑油供給正常使液位開關輸入X17.6為“1?1;。調出PLC輸出信號,當腳踏向前開關時,輸出Y49.0為“1",同時,

            電磁閥YV4.1也得電,這說明系統(tǒng)PLC輸入/輸出狀態(tài)均正常,分析尾座套筒液壓系統(tǒng)。
             當電磁閥YV4.1通電后,液壓油經溢流閥、流量控制閥和單向閥進入尾座套筒液壓缸,使其向前頂緊工件。松開

            腳踏開關后,電磁換向閥處于中間位置,油路停止供油,由于單向閥的作用,尾座套筒向前時的油壓得到保持,

            該油壓使壓力繼電器常開觸點接通,在系統(tǒng)PLC輸入信號中X00.2為“l(fā)"。但檢查系統(tǒng)PLC輸入信號X00.2則為“0",

            說明壓力繼電器有問題,其觸點開關損壞。
             故障原因:因壓力繼電器SP4.1觸點開關損壞,油壓信號無法接通,從而造成PLC輸入信號為“0",故系

            統(tǒng)認為尾座套筒未頂緊而產生報警。
             解決方法:更換新的壓力繼電器,調整觸點壓力,使其在向前腳踏開關動作后接通并保持到壓力取消,故障排除。
            S5 PLC具有自診斷能力,發(fā)生模塊功能錯誤時往往能報警并按預先程序作出反應,通過故障指示燈就可

            判斷。當電源正常,各指示燈也指示正常,特別是輸入信號正常,但系統(tǒng)功能不正常(輸出無或亂)時,

            本著先易后難、先軟后硬的檢修原則首先檢查用戶程序是否出現(xiàn)問題。S5的用戶程序儲存在PLC的RAM中,

            是掉電易失性的,當后備電池故障系統(tǒng)電源發(fā)生閃失時,程序丟失或紊亂的可能性就很大,當然強烈的

            電磁干擾也會引起程序出錯。有EPROM存儲卡及插槽的PLC恢復程序就相當簡單,將EPROM卡上的程序拷

            回PLC后一般都能解決問題;沒有EPROM子卡的用戶就要利用PG的聯(lián)機功能將正確的程序發(fā)送到PLC上。

            需要特別說明的是,有時簡單的程序覆蓋不能解決問題,這時在重新拷貝程序前總清一下RAM中的用戶程

            序是相當必要的。通過將PLC上的“RUN"“ST"開關按RUN---ST---RUN---ST---RUN的順序

            一遍或在PG上執(zhí)行“Object—Blocks—Delete---inPLC—allblocks---overall—Reset"功能就完成了

            RAM中程序的總清。 另外,保存在EPROM中的程序并不是*的,過分相信EPROM上的程序有時

            會給檢修帶來困惑。所以經常性的檢查核對EPROM中的程序,特別是PG中的備份程序就顯的尤為重要。
             檢修實例:設備上電后無法啟動。工程師在檢查后認為程序出錯,很自然地將EPROM卡插入PLC中,


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